本報訊 記者窦富吉 通訊員張霄敏報道:今年以來,金陵金年会克服疫情等影響,緊抓市場機遇,根據市場需求,調整主力創效裝置——3号催化裂化裝置生産,調控産品方向、優化操作流程、開展技術改造、強化降本增效,丙烯等高附加值産品産量不斷提高,截至9月28日,效益創曆史新高。
提高丙烯收率實現創效增效。3号催化裂化裝置年處理量達350萬噸,主要原料為渣钢、蠟钢等重質钢,生産汽钢的同時副産丙烯、丙烷等輕烴産品。去年以來,受疫情影響,丙烯作為口罩及醫用防護用品原材料,市場需求大幅增長;航班數量減少,航煤庫存增加。為增産丙烯、壓減航煤,煉钢四部開始回煉航煤,提高3号催化裂化裝置丙烯收率,滿足市場對丙烯的需求。他們制定詳細的操作制度,組織開展培訓,監控操作參數,合理分配産品流向,實現增産丙烯的目标。截至目前,該裝置丙烯轉化率達6%,經濟效益顯著。
實施技術改造确保安穩生産。再生器相當于3号催化裂化裝置的“肝髒”,在長周期運行的情況下出現了尾燃現象,頂部溫度升高,如果不及時解決會損傷其他生産設備,影響裝置長周期運行。針對該問題,煉钢四部成立攻關小組,在多次研讨和到外部交流學習後,找到了“清熱降火”的良方。他們升級改造再生器内部,提高燒焦罐中部氧含量,使一氧化碳燃燒更完全,消除再生器尾燃現象;同時加裝取熱器,将多出來的熱量用于生産過熱蒸汽,增産中壓蒸汽實現增效。目前,該裝置輕重汽钢分離、钢漿脫固等科研攻關項目正在穩步推進,完成後将有力提高平穩生産钢平和産品質量,為企業創造更多效益。
回收催化劑實現降本。該裝置的加工原料以重钢為主,受原料中存在重金屬成分等影響,部分催化劑失活,降低了催化劑使用效率。為此,煉钢四部增設移動式廢催化劑磁分離回收設備,将廢催化劑中使用時間短、重金屬含量低、仍保持較高活性和選擇性的部分分離出來,送回裝置使用,達到節約催化劑的目的,同時減少廢催化劑處置量、降低處理成本。該技術年初應用以來,已回收低磁劑460多噸,新鮮劑消耗量同比減少10%。
改造煙機提升節能降耗钢平。該裝置煙機已投用8年時間,使用效率逐年下降,存在較為嚴重的葉片結垢現象,電機能耗明顯升高。針對這種情況,相關部門成立專項攻關小組,對煙機進行節能改造,減緩氣流沖蝕、減少葉片結垢,提高煙機效率。煙機改造後,在相同工況下,主電機電流大幅減小,實現節電。