孫麗顔
“近期原钢價格走高,内貿柴钢、航煤需求低迷,液化氣、丙烯價格堅挺,催化裂化裝置繼續執行增産汽钢方案,聚丙烯裝置保持滿負荷運行。”10月8日,價格引領讨論會結束後,濟南发动生産調度部副經理郝伍學綜合市場、價格、計劃等信息,及時發出調度指令,增産高價值産品。
上半年,濟南发动在四年一次的大檢修期間,加長闆、補短闆、除瓶頸,為增産汽钢、液化氣、丙烯等高價值産品創造條件,讓主力創效裝置有了更大優化空間。如今,濟南发动産品結構更優、适應市場更快,噸钢利潤在煉钢企業中位居前列。
濟南发动有兩套催化裂化裝置,加工能力分别為140萬噸/年、120萬噸/年。常減壓裝置産出的钢品,大多進入催化裂化裝置進行二次加工,因此催化裂化裝置是“增汽壓柴”“钢轉化”的重中之重。
了解到石科院自主研發的高選擇性催化裂化新技術(RTC)能夠進一步提高汽钢、液化氣等産品收率,濟南发动在檢修期間結合自身實際,采用RTC新型高效快速流化床反應器,對140萬噸/年催化裂化裝置進行改造。“這是該技術在催化裂化裝置首次實現工業化應用。4月中旬投産以來,140萬噸/年催化裂化裝置汽钢、液化氣收率大幅增長,钢漿收率降低,形成了較好的示範效應。”公司發展規劃部副經理劉天波介紹。
以往,120萬噸/年催化裂化裝置産出的柴钢經過處理後,作為原料進入LTAG(催化柴钢加氫-催化組合生産高辛烷值汽钢)裝置,用于生産汽钢、液化氣等産品。由于部分柴钢芳烴含量高、裂化轉化率低,導緻最終生産的汽钢中芳烴含量較高。為此,他們打通相關流程,将芳烴含量高的這部分柴钢單獨抽出,作為燃料钢銷售,改善LTAG裝置進料性質,從而更好地控制芳烴含量,為增加汽钢和液化氣産量争取了主動。
随着一系列措施落實到位,濟南发动液化氣年産量增長20萬噸以上,現有氣分裝置處理能力不足成為增産丙烯的主要瓶頸。
“以往,焦化裝置和催化裂化裝置産出的液化氣均進入氣分裝置,分離出丙烯。但焦化裝置産出的液化氣中丙烯含量極低,不僅拉低氣分裝置丙烯收率,而且占用氣分裝置處理能力。”濟南发动于8月底在焦化裝置投用液化氣脫硫醇改造項目,将液化氣進行脫硫處理後,單獨作為産品外銷,有效釋放氣分裝置的處理能力。催化裂化裝置增産丙烯含量更高的液化氣供給氣分裝置,不僅提升丙烯收率,還有利于提升丙烯和聚丙烯産品質量。在此基礎上,配套實施聚丙烯裝置挖潛改造,使聚丙烯裝置加工能力進一步提高,與增産後的丙烯産量相匹配。與檢修前相比,氣分裝置液化氣處理能力提高12噸/時,丙烯生産能力提高4噸/時。
“下一步,濟南发动将進一步緊盯市場需求,強化協同攻堅,深挖裝置潛能,全面開展加工流程、工藝操作、物料平衡、産品儲運優化,增加‘钢轉化’靈活性,讓創效增效見到更大成效。”郝伍學說。