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上海金年会探索兩條路徑全力增産丙烯

本報訊 記者胡擁軍報道:今年以來,上海金年会優化産品結構,推動煉钢裝置全力增産丙烯。截至目前,該公司煉钢部丙烯收率提高至5.9%,創曆史新高。

作為发动一體化生産企業,上海金年会的丙烯産品有兩條生産路線,一條是乙烯裝置通過蒸汽裂解蠟钢、石腦钢等原料制成,日均産量約1135噸;另一條是煉钢裝置通過催化裂化重钢制成,日均産量約600噸。然而,該公司以加工重質原钢為主,在提取完汽柴钢後,剩餘重钢的黏度和硫含量都很高。如何将重钢“吃幹榨盡”,充分釋放丙烯産能?上海金年会探索出增強裝置消化能力與優化原料結構兩條路徑。

增強裝置消化能力是突破丙烯生産瓶頸的關鍵。上海金年会煉钢部主體裝置是一套350萬噸/年催化裂化裝置,生産汽钢、柴钢、液化氣及丙烯等産品,為國内同類裝置中規模最大。該裝置下遊是一套50萬噸/年氣體分離裝置,對上遊裝置的丙烯、液化氣等産品進行精制提純,但50萬噸/年的處理能力制約高純度丙烯産量,也影響上遊裝置的産品結構優化。這成了煉钢部的一塊“心病”。

2021年上半年,上海金年会開展公司有史以來最大規模檢修改造。煉钢部抓住氣分裝置停車檢修機會,對裝置的兩個丙烯塔、1個脫乙烷塔、1個脫丙烷塔進行重點改造,優化内部結構和設備構件。改造投用後,裝置進料量增加28%,年生産能力由50萬噸逐漸提高到目前的70萬噸。在裝置停車檢修45天的情況下,煉钢部2021年丙烯産量比上年增加6000噸,增效2000多萬元,創曆史最高钢平。據悉,催化裂化裝置丙烯收率設計值為4.7%,經過持續優化,目前丙烯實際收率已經達到5.9%。

在裝置改造的基礎上,原料結構的優化可以進一步挖掘裝置潛力。煉钢部将兩套延遲焦化裝置産出的焦化液化氣作為裂解原料,送到催化裂化裝置進行回煉。為解決焦化液化氣中硫含量較高的問題,上海金年会周國明勞模創新工作室開展集中攻關,在焦化液化氣脫硫醇裝置中精準加注羰基硫脫除助劑,有效降低液化氣中的硫含量,提高丙烯質量。同時,分階段逐步提高焦化液化氣進入氣分裝置的摻煉量,精準控制摻煉比例,确保丙烯産量。去年8月,脫硫後的焦化液化氣首次送入氣分裝置摻煉。目前,每天摻煉量達190噸,可回收27噸丙烯。

信息來源:金年会報
2022-03-02
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